金陵石化:改质催化柴油 变‘鸡肋’为新的效益增长点
【龙虎网报道】(通讯员 窦豆、戈弋)3月27日,金陵石化1号加氢装置区,炼油一部主任夏民与两名技术员正盯着一块仪表讨论着。这套装置已经“变性”,由精制柴油变身为催化柴油改质,产出高等级汽油组分。这是该公司优化产品结构创效益的举措,今年以来已加工催化柴油15.3万吨,增产汽油6.27万吨,实现了良好的经济效益。
近年来,柴油质量升级热热闹闹,而炼化企业却在为催化裂化装置出产的柴油犯愁。催化柴油芳烃含量超过80%,密度达0.95g/cm3,尤其是十六烷值低于20,这样的“粗粮”在国5柴油质量升级后变得“不达标”,当然无法出厂。
在加大高附加值汽油产量的同时,该公司三套催化装置每天出产柴油3300吨。优化生产过程中,如果减少催化柴油的产量,会导致催化装置“吃不饱”,严重影响汽油产量;让柴油精制装置精制催化柴油,不仅会让精制装置“撑得慌”,而且也影响达标柴油的出厂;倘若放入储运系统,不仅占据库容,而且只能“窝着”无法出厂。
这样的“鸡肋”成为产品结构优化的“死穴”。为此,该公司早于2013年10开始与抚顺石油化工研究院、洛阳工程公司合作攻关,利用 “工龄”达30多年的1号加氢裂化装置,开展高芳烃柴油加氢转化的工业试验,致力于变‘鸡肋’为新的效益增长点。
不过,这样的“鸡肋”确实不好“啃”。刚刚开始,催化剂活性极高,稍有波动就会造成催化剂飞温,装置马上变成了桀骜不驯的“巨龙”;装置冷氢量刚刚勉强够用,时常引起装置波动,让操作人员应急不暇。运行部管理干部、技术员、高级技能人员组成的优化小组,24小时轮流跟班,从采样分析到分析数据,从收集参数到调整操作方案,现场服务一一到位,实现了生产流程的优化;技术人员利用两台加热炉独立调节的优势,解决了反应系统的平稳可控,实现了新型催化剂的活性适当和功效正常;同时,高技能人才根据理论数据,推出了一批近乎苛刻的操作规范,严格规定了分馏、再生系统的压力、温度等操作参数,让操作人员有章可循,实现了改质操作规程的系统化和稳定性。
装置逐渐开足马力,以大负荷消减了催化柴油的存量,每小时加工量可达80吨,一天能“吃”掉近2000吨的催化柴油,消化了该公司近60%的日产量,大大缓解上下游生产系统的压力。而且,经过优化处理,加工出产柴油的密度由950㎏/m3下降到880㎏/m3,硫含量由4680mg/kg下降到20-30mg/kg,而十六烷值则上升了10-12个单位,最高达到30。
2015年该公司又对催化柴油加工装置进行了大规模调整和优化,液态烃、轻石脑油、汽油组分等高附加值产品的产量和质量基本达到设计要求。尤其是汽油组分的收率提高到40%,汽油组分硫含量降低到5mg/kg,而辛烷值提升到94,完全达到国5汽油标准。
今年以来,催化柴油的加工一直保持着稳定的状态,而且理论上仅有一年使用周期的催化剂,目前已经连续平稳运行898天,1号加氢装置累计加工催化柴油155.7万吨,增产汽油62.3万吨,增加经济效益超过1.37亿元。
来源:龙虎网 编辑:杭程